產(chǎn)品與解決方案/PRODUCT AND SOLUTIONS
少用電 用好電 再生電 存儲電 防爆電
解決方案
高壓變頻器在300MW火力發(fā)電廠(chǎng)中的應用
1引言
湖北某火力發(fā)電有限公司300MW循環(huán)流化床機組分別于2009年11月投產(chǎn)發(fā)電。鍋爐采用東方鍋爐(集團)公司生產(chǎn)的循環(huán)流化床、中間再熱自然循環(huán)汽包爐,露天布置;汽輪機采用東方汽輪機公司生產(chǎn)的C300-16.67/1.0/537/537型亞臨界中間再熱、單軸、抽凝兩用汽式汽輪機;發(fā)電機采用東方電機公司生產(chǎn)的QFSN-330-2-20型水氫冷卻發(fā)電機,勵磁系統為自并勵靜止勵磁。
該工程于2012年6月25日開(kāi)工,改造采取總包形式,含電控、機械、土建以及水冷空調施工等工作,即由賣(mài)方完成所有供貨、安裝、調試工作,完成試運行168小時(shí)無(wú)問(wèn)題后交業(yè)主。改造由新風(fēng)光電子公司負責施工,并于2012年10月完成#1機組的改造,項目一次投運成功,至今運行正常。
2改造現場(chǎng)風(fēng)機電機、液偶參數
表1 改造現場(chǎng)風(fēng)機電機、液偶參數 | ||||
名稱(chēng) | 額定電流 | 額定轉速 | 功率因數 | 液偶型號及參數 |
引風(fēng)機 | 243A | 994 | 0.87 | Y0T01150/3500kW/1000 r/min /3% |
一次風(fēng)機 | 207A | 1493 | 0.87 | Y0T0875H/2900kW/1500 r/min /3% |
圖1所示為300MW火電機組引風(fēng)機性能曲線(xiàn)示意圖,該風(fēng)機為離心式,進(jìn)口導葉調節風(fēng)量,圖中0o 為調節門(mén)全開(kāi)位置,負值為調節門(mén)向關(guān)閉方向轉動(dòng)的角度;圖中虛線(xiàn)為等效率線(xiàn)。離心式風(fēng)機的最高效率在進(jìn)口調節門(mén)的最大開(kāi)度處,等效率線(xiàn)和鍋爐阻力曲線(xiàn)接近垂直,效率沿阻力線(xiàn)迅速下降。
3 風(fēng)機節能原理
該機組一次風(fēng)機、引風(fēng)機采用離心風(fēng)機,但實(shí)際運行效率并不高,其主要原因之一是風(fēng)機的調速性能差,二是運行點(diǎn)遠離風(fēng)機的最高效率點(diǎn)。火電機組的一次風(fēng)機、引風(fēng)機的風(fēng)量裕度分別為5%和7%左右,風(fēng)壓裕度分別為10%和13%左右。這是因為在設計過(guò)程中,很難準確地計算出管網(wǎng)的阻力,并考慮到長(cháng)期運行過(guò)程中可能發(fā)生的各種問(wèn)題,所以把系統的最大風(fēng)量和風(fēng)壓富裕量作為選擇風(fēng)機型號的設計值。但風(fēng)機的型號和系列是有限的,選用不到合適的風(fēng)機型號,只好往大機號上靠。這樣,機組一次風(fēng)機、引風(fēng)機的風(fēng)量和風(fēng)壓富裕度是比較大的。
該機組風(fēng)機的風(fēng)量與風(fēng)壓的富裕度以及機組的調峰運行導致風(fēng)機的運行工況點(diǎn)與設計高效點(diǎn)相偏離,從而使風(fēng)機的運行效率大幅度下降。可見(jiàn),一次風(fēng)機、引風(fēng)機的用電量中,很大一部分是因風(fēng)機的型號與管網(wǎng)系統的參數不匹配及調節方式不當而被調節門(mén)消耗掉的。因此,改進(jìn)離心風(fēng)機的調節方式是提高風(fēng)機效率,降低風(fēng)機耗電量的有效途徑。
按照流體機械的相似定律,風(fēng)機、水泵的流量Q、壓頭(揚程)H、軸功率P與轉速n之間有如下比例關(guān)系:
離心式風(fēng)機在變速調節的過(guò)程中,如果不考慮管道系統阻力R的影響,且風(fēng)壓H隨流量Q成平方規律變化,則風(fēng)機的效率可在一定的范圍內保持最高效率不變(只有在負荷率低于80%時(shí)才略有下降)。圖2示出了離心式風(fēng)機不同調節方式耗電特性比較,圖3示出了采用風(fēng)門(mén)調節和轉速調節方式時(shí),風(fēng)機的效率-流量曲線(xiàn)。
圖2離心式風(fēng)機不同調節方式耗電特性比較 圖3不同調節方式下的風(fēng)機效率
由圖3可知:在風(fēng)機的風(fēng)量由100%下降到50%時(shí),變速調節與風(fēng)門(mén)調節方式相比,風(fēng)機的效率平均高出30%以上。因而,從節能的觀(guān)點(diǎn)來(lái)看,變速調節方式為較佳調節方式。發(fā)電廠(chǎng)風(fēng)機采用定速驅動(dòng)時(shí),風(fēng)機靠風(fēng)門(mén)調節,除產(chǎn)生大量的節流損耗外,反應速度慢,導致鍋爐的燃燒自動(dòng)無(wú)法投入,因而機組的協(xié)調控制無(wú)法投入,機組無(wú)法響應負荷的動(dòng)態(tài)變化。風(fēng)機采用調速驅動(dòng)后,機組的可控性提高了,響應速度加快,控制精度也提高了。從而使整個(gè)機組的控制性能大大改善,不但改善了機組的運行狀況,還可以大大節約燃料,進(jìn)一步節約能源。同時(shí),采用變速調節以后,可以有效地減輕葉輪和軸承的磨損,延長(cháng)設備使用壽命,降低噪聲,大大改善起動(dòng)性能。工藝條件的改善也能夠產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益。
4風(fēng)機變頻改造控制方案
本工程主要是高壓變頻器的安裝、調試與運行,通過(guò)變頻器的安裝、調試記錄,來(lái)驗證變頻器使用現場(chǎng)工況的情況。#1機組主要改造的是兩臺引風(fēng)機和兩臺一次風(fēng)機,為保證電廠(chǎng)鍋爐系統的安全運行,變頻器采用工變頻自動(dòng)轉換機型,高壓變頻器在轉換過(guò)程中1秒內再次啟動(dòng),沖擊電流在額定的1.2倍以下。根據用戶(hù)對機組引風(fēng)機、一次風(fēng)機工頻生產(chǎn)的運行數據統計,風(fēng)機處于輕載狀態(tài),即使在機組300M負荷下,引風(fēng)機工頻狀態(tài)電機電流僅160A左右,遠小于額定電流243A;一次風(fēng)機工頻狀態(tài)120A左右,遠小于工頻電流207A,根據運行經(jīng)驗以及降低采購成本,電廠(chǎng)領(lǐng)導決定采用新風(fēng)光電子科技股份有限公司生產(chǎn)的3000kW/10kV(JD-BP38系列)高壓變頻器和2200kW/10kV(JD-BP38系列)高壓變頻器分別拖動(dòng)引風(fēng)機和一次風(fēng)機。
高壓變頻調速系統控制系統具有就地監控和遠方監控兩種方式現場(chǎng)可選。在就地監控方式下,通過(guò)變頻裝置上的觸摸式鍵盤(pán)和按鈕操作、控制器的LCD/LED顯示,可進(jìn)行就地人工啟動(dòng)、停止變頻裝置,可以調整轉速、頻率,就地控制窗口采用中文操作界面,功能設定、參數設定等均采用中文。在遠方監控方式下,可通過(guò)自動(dòng)控制系統(如DCS)及手動(dòng)操作器進(jìn)行操作,操作簡(jiǎn)單,并具備頻率、電機電流、電壓、頻率等參數的實(shí)時(shí)顯示及開(kāi)、停等故障顯示功能。
高壓變頻調速系統具有完善的自診斷和保護功能,具有輸入過(guò)壓、欠壓、過(guò)流保護,輸出相間短路、過(guò)流、單相接地、過(guò)載、過(guò)熱、IGBT擊穿或短路、單元故障、瞬時(shí)停電保護等保護并能聯(lián)跳輸入側進(jìn)線(xiàn)開(kāi)關(guān),保護性能符合國家有關(guān)標準的規定。變頻裝置還能提供電動(dòng)機所需的過(guò)載、過(guò)流、過(guò)壓、欠壓、熱積累、缺相等保護。變頻裝置內任何部分發(fā)生嚴重故障時(shí),具有及時(shí)動(dòng)作的保護功能,不會(huì )對電網(wǎng)和負載設備造成沖擊和損壞。
#1爐高壓變頻器共安裝調試4臺,分別為:#1爐A引風(fēng)機、#1爐B引風(fēng)機、#1爐A一次風(fēng)機、#1爐B一次引風(fēng)機。
5 風(fēng)光JD-BP38系列高壓變頻系統技術(shù)參數
新風(fēng)光電子公司生產(chǎn)的風(fēng)光牌JD-BP38系列高壓變頻器以高速DSP為控制核心,采用無(wú)速度矢量控制技術(shù)、功率單元串聯(lián)多電平技術(shù),屬高-高電壓源型變頻器,其諧波指標小于IEEE519-1992的諧波標準,輸入功率因數高,輸出波形質(zhì)量好,不必采用輸入諧波濾波器、功率因數補償裝置和輸出濾波器;不存在諧波引起的電機附加發(fā)熱和轉矩脈動(dòng)、噪音、輸出dv/dt、共模電壓等問(wèn)題,可以使用普通的異步電機。
JD-BP38-3000F高壓變頻器技術(shù)參數如表2所示。
表2 JD-BP38-3000F 高壓變頻器主要技術(shù)參數 | |||
變頻器容量(kW) | 3000 | 模擬量輸入 | 0~5V/4~20mA,任意設定 |
適配電機功率(kW) | 3000 | 模擬量輸出 | 兩路0~5V/4~20mA可選 |
額定輸出電流(A) | 217 | 加減速時(shí)間 | 1~32000s |
輸入頻率(Hz) | 45~55 | 開(kāi)關(guān)量輸入輸出 | 可按用戶(hù)要求擴展 |
額定輸入電壓(V) | 10000V(-20%~+15%) | 運行環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
輸入功率因數 | >0.95(>20%負載) | 貯存/運輸溫度 | -40~70℃ |
變頻器效率 | 額定負載下>0.96 | 冷卻方式 | 強迫風(fēng)冷 |
輸出頻率范圍(Hz) | 0~120 | 環(huán)境濕度 | <90%,無(wú)凝結 |
輸出變頻分辨率(Hz) | 0.01 | 安裝海拔高度 | <1000m,高海拔降額使用 |
過(guò)載能力 | 105%連續,150%允許1min。 | 防護等級 | IP20 |
JD-BP38-2200F高壓變頻器技術(shù)參數如表3所示。
表3 JD-BP38-2200F 高壓變頻器主要技術(shù)參數 | |||
變頻器容量(kW) | 2200 | 模擬量輸入 | 0~5V/4~20mA,任意設定 |
適配電機功率(kW) | 2200 | 模擬量輸出 | 兩路0~5V/4~20mA可選 |
額定輸出電流(A) | 159 | 加減速時(shí)間 | 1~32000s |
輸入頻率(Hz) | 45~55 | 開(kāi)關(guān)量輸入輸出 | 可按用戶(hù)要求擴展 |
額定輸入電壓(V) | 10000V(-20%~+15%) | 運行環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
輸入功率因數 | >0.95(>20%負載) | 貯存/運輸溫度 | -40~70℃ |
變頻器效率 | 額定負載下>0.96 | 冷卻方式 | 強迫風(fēng)冷 |
輸出頻率范圍(Hz) | 0~120 | 環(huán)境濕度 | <90%,無(wú)凝結 |
輸出變頻分辨率(Hz) | 0.01 | 安裝海拔高度 | <1000m,高海拔降額使用 |
過(guò)載能力 | 105%連續,150%允許1min。 | 防護等級 | IP20 |
6變頻改造主回路介紹
湖北某火力發(fā)電廠(chǎng)1#爐引風(fēng)機采用2套JD-BP38-3000F(3000kW/10kV)、一次風(fēng)機采用2套JD-BP38-2200F(2200kW/10kV)高壓變頻調速系統進(jìn)行調速控制,將原液力耦合器拆除,把電機位置前移,采用聯(lián)軸器直接連接電機與風(fēng)機。液力耦合器改造前后的現場(chǎng)如圖4、圖5所示。
圖4 液力耦合器改造前
圖5 液力耦合器改造后
引風(fēng)機、一次風(fēng)機系統改造主回路如圖6所示。
圖6 引風(fēng)機、一次風(fēng)機旁路柜原理圖
1#爐引風(fēng)機、一次風(fēng)機改造前采用工頻運行,對4臺風(fēng)機增設變頻調速裝置,采用一拖一自動(dòng)旁路的方式。將原風(fēng)機風(fēng)門(mén)調節的運行方式改為由變頻調節風(fēng)機風(fēng)量的運行方式。當變頻器故障或檢修,可選擇自動(dòng)方式切換至工頻運行。當風(fēng)機變頻運行時(shí)在DCS界面上調節風(fēng)機頻率去調整風(fēng)機轉速,從而達到調節風(fēng)機風(fēng)量的目的。
為了保證發(fā)電機組安全運行,風(fēng)機的動(dòng)力系統方案旁路方案采用自動(dòng)控制方式。在旁路自動(dòng)狀態(tài)下,若變頻器出現故障且自動(dòng)投入允許,系統將首先分斷變頻器高壓輸入、輸出開(kāi)關(guān),經(jīng)過(guò)一定延時(shí)后,工頻旁路開(kāi)關(guān)合閘,電機投入電網(wǎng)工頻運行。同時(shí)DCS邏輯將風(fēng)量調節方式轉為工頻調節方式,此時(shí)運行人員參與調節,控制風(fēng)量風(fēng)壓正常,確保爐膛燃燒穩定。
變頻器維修完成,系統恢復變頻器運行時(shí),可以關(guān)閉引風(fēng)機出口擋板,依靠單臺變頻風(fēng)機帶鍋爐50%~70%的負荷,將風(fēng)機切換至變頻運行方式,依托變頻器提供的飛車(chē)啟動(dòng)功能,在風(fēng)機沒(méi)有完全停止的情況下恢復設備運行,從而大大減少機組減負荷的時(shí)間。
主回路如圖6所示,控制具體介紹如下,旁路柜在變頻器進(jìn)、出線(xiàn)端增加了兩個(gè)隔離刀閘,以便在變頻器退出而電機運行于旁路時(shí),能安全地進(jìn)行變頻器的故障處理或維護工作。
旁路柜主要配置:三個(gè)真空斷路器(QF1、QF2、QF3)和兩個(gè)刀閘隔離開(kāi)關(guān)K1、K2。QF2與QF3實(shí)現電氣互鎖,當QF1、QF2閉合,QF3斷開(kāi)時(shí),電機變頻運行;當QF1、QF2斷開(kāi),QF3閉合時(shí),電機工頻運行。另外,QF1閉合時(shí),K1操作手柄被鎖死,不能操作;QF2閉合時(shí),K2操作手柄被鎖死,不能操作。‘
電機工頻運行時(shí),若需對變頻器進(jìn)行故障處理或維護,切記在QF1、QF2分閘狀態(tài)下,將隔離刀閘K1和K2斷開(kāi)。
合閘閉鎖:將變頻器“合閘允許”信號串聯(lián)于QF1、QF2合閘回路。在變頻器故障或不就緒時(shí),真空斷路器QF1、QF2合閘不允許;在QF1、QF2合閘狀態(tài)下,若變頻器出現故障,則“合閘允許”斷開(kāi),QF1、QF2跳閘,分斷變頻器高壓輸入電源。
變頻轉工頻自動(dòng)旁路投入過(guò)程:將變頻器“旁路投入”信號并聯(lián)于QF3合閘回路。變頻運行狀態(tài)下,若變頻器出現故障且自動(dòng)投入允許,系統將首先分斷變頻器高壓輸入、輸出開(kāi)關(guān)QF1和QF2,經(jīng)過(guò)一定延時(shí)后,“旁路投入”閉合,即工頻旁路開(kāi)關(guān)QF3合閘,電機投入電網(wǎng)工頻運行,并把旁路狀態(tài)信號發(fā)送給DCS。同時(shí)DCS邏輯自動(dòng)將風(fēng)機轉為工頻相應風(fēng)門(mén)調節方式。
如變頻器發(fā)生隱患,變頻器發(fā)送“變頻器報警”信號至DCS,此時(shí)變頻器繼續運行,檢修人員可到本地根據變頻器報警信號的信息排除隱患。
7 風(fēng)機變頻改造效果
7.1節能計算
湖北某發(fā)電廠(chǎng)1#爐風(fēng)機變頻改造工程一次成功投運,至今運行正常,改造達到了預期目的。高壓變頻器現場(chǎng)運行如圖7所示。
圖7 高壓變頻器現場(chǎng)運行
以下是1#機組2臺引風(fēng)機、2臺一次風(fēng)機高壓變頻器運行后,對改造前與改造后機組各負荷生產(chǎn)數據進(jìn)行比較,改造前后1#鍋爐運行統計數據如表4--表8所示。
7.1.1引風(fēng)機工變頻運行數據
(1)引風(fēng)機工頻運行參數(風(fēng)門(mén)擋板開(kāi)度100%)
表4 引風(fēng)機工頻運行參數 | |||||
負荷 | 風(fēng)機A | 風(fēng)機B | 概率 | ||
電流(A) | 轉速(r/min) | 電流(A) | 轉速(r/min) | ||
230MW | 109 | 516 | 110 | 529 | 25% |
250MW | 111 | 568 | 111 | 574 | 35% |
280MW | 139 | 642 | 143 | 672 | 30% |
300MW | 160 | 725 | 163 | 752 | 10% |
(2)引風(fēng)機變頻運行參數(風(fēng)門(mén)擋板開(kāi)度100%)
表5 引風(fēng)機變頻運行參數 | |||||
負荷 | 風(fēng)機A | 風(fēng)機B | 概率 | ||
電流(A) | 頻率(Hz) | 電流(A) | 頻率(Hz) | ||
230MW | 62.5 | 39.26 | 57.8 | 39.88 | 35% |
250MW | 64.1 | 39.77 | 56.4 | 37.87 | 45% |
280MW | 86.1 | 42.08 | 89.2 | 43.9 | 20% |
7.1.2一次風(fēng)機工變頻運行數據
(1)一次風(fēng)機工頻運行參數(風(fēng)門(mén)擋板開(kāi)度100%)
表6 一次風(fēng)機工頻運行參數 | |||||
負荷 | A風(fēng)機 | B風(fēng)機 | 概率 | ||
電流(A) | 轉速(r/min) | 電流(A) | 轉速(r/min) | ||
230MW | 110 | 1059 | 111 | 1037 | 25% |
250MW | 111 | 1049 | 111 | 1022 | 35% |
280MW | 112 | 1052 | 113 | 1018 | 30% |
300MW | 117 | 1074 | 113 | 1013 | 10% |
(2)一次風(fēng)機變頻頻運行參數(風(fēng)門(mén)擋板開(kāi)度100%)
表7 一次風(fēng)機變頻運行參數 | |||||
負荷 | 風(fēng)機A | 風(fēng)機B | 概率 | ||
電流(A) | 頻率(Hz) | 電流(A) | 頻率(Hz) | ||
230MW | 88.5 | 32.43 | 88.7 | 32.81 | 35% |
250MW | 98.2 | 36.4 | 96.3 | 35.44 | 45% |
280MW | 100.1 | 37.61 | 98.1 | 36.71 | 20% |
直接經(jīng)濟效益(按電價(jià)0.478元/ kW?h)
表8 節能效益計算 | ||||
序號 | 設備名稱(chēng) | 單臺設備年(8000h)節電萬(wàn)kW?h | 單臺設備年節約電費(萬(wàn)元) | 年節約電費(萬(wàn)元)總計 |
1 | 2套引風(fēng)機 3000kW | 217.2 | 103.8 | 207.6 |
2 | 2套一次風(fēng)機2200kW | 187.8 | 89.8 | 179.6 |
總計 | 387.2 |
使用4臺高壓變頻調速引風(fēng)機、一次風(fēng)機,與工頻調節相比較,經(jīng)計算,引風(fēng)機單臺變頻器全年可以節省2172000kW?h,一次風(fēng)機單臺變頻器全年可以節省1878000kW?h,按發(fā)電價(jià)0.478元/kW?h計算,4臺變頻器全年共節約387.2萬(wàn)元。
7.2其他效果
(1)風(fēng)機變頻改造后,電機實(shí)現了軟啟動(dòng),消除了對電網(wǎng)和負載的沖擊,避免產(chǎn)生操作過(guò)電壓而損傷電機絕緣,延長(cháng)了電動(dòng)機和風(fēng)機的使用壽命。
(2)采用變頻調節,減少了擋板節流損失,且能均勻調速,滿(mǎn)足生產(chǎn)需要,節約大量的電能。
(3)低負荷下轉速降低,減少了機械部分的磨損和振動(dòng),延長(cháng)了風(fēng)機大修周期,從而節省了大量的檢修費用。
(4)具有控制精度高、抗干擾能力強、諧波含量小的特點(diǎn),且有完善的保護功能,有利于電動(dòng)機和風(fēng)機的安全運行。
8結束語(yǔ)
風(fēng)光JD-BP38系列高壓變頻器在湖北某火力發(fā)電廠(chǎng)1#機組風(fēng)機的調速改造中應用是成功的。高壓變頻器的先進(jìn)性、可靠性已得到許多工業(yè)應用的證實(shí)。在各行各業(yè),對于許多高壓大功率的風(fēng)機水泵設備推廣和采用高壓變頻調速技術(shù),不僅可以取得相當顯著(zhù)的節能效果,而且也得到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持。